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离心风机常见故障如何解决?下面给您讲解

时间:2019-10-14 06:40:27 来源:本站 作者:admin

  风机故障的诊断和治疗具有机械设备和成熟的丰富体验。而关于“气流脉动故障”还是不多见的风机电厂概念和引用。
  
  1.1气流分离现象与气流脉动的因果关系
  
  脉动直流气流风机机构涉及复杂过程的流动分离和涡流的形成。如果旋涡的简单列表流的一些可能出现,帮助一些“气脉动故障”的理解和认同球迷分离现象:
  
  (1)风机的涡流风量控制挡板;
  
  (2)进气箱底部涡流;
  
  (3)集电器中的锥形涡流;
  
    (4)集流器出口的问隙漏流对风机主流的干扰;
  
  (5)叶轮前气流9°圈的分离;
  
  (六)入口流量角偏离叶片入口设计安装角度时的冲击损失和气流分离;
  
  (7)在二次流路内的叶轮的边界层分离过程;
  
  (8)叶片尾流分离损失;
  
  (9)在叶轮出口的壳体内分离动态压力恢复过程;
  
  (十)套管喉舌分离;
  
  (11)壳体出口处的膨胀过程的分离;
  
  (12)随着截面尺寸或流向的变化,进出管内气流的分离和旋流;
  
  (13)在管道的湍流,涡流分离过程分流总线。
  
  空气压力的波动是空气流动的普遍分离和涡流发展的必然产物。气流振动、气流噪声和局部气体温升是气流压力波动动态作用下获得能量的另一外在表现。它们之间的因果关系显而易见。要完全消除风机内的气流脉动现象是不可能的。我们的研究目的是将空气脉动对工作环境和风机本身的实际影响控制在允许范围内。篦冷机一室风机故障
  
  1.1风机参数和故障现象
  
  离心风机模型Y5-48№12.5D,风量22400立方米/小时,压力为6 570Pa,支撑马达Y280M 4,132kW,1490r升/分钟时,传输模式是D.
  
  自投入使用以来,曾多次发生剧烈振动。轴承振动速度大于21mm/s,振幅为0.6mill,轴承座剧烈晃动,导致叶轮端轴承损坏,被迫停机检修。轴承使用寿命短。新更换的轴承有时在不到一个月的时间内又损坏,严重影响生产。
  
  1.2故障原因分析和处理。
  
    1)叶轮积灰
  
  这属于向后弯曲风机叶片趋向于粘到灰色。而风机被安装在窑的下方,窑掉落容易被吸附到叶片,从而导致叶轮引起平衡风机振动的损失流沙。
  
  首先对窑头密封进行了改造。原石墨块单层密封改为鱼鳞接触密封,大大减少了窑头飞砂量。同时对窑头平台进行防漏处理。当有少量飞砂落下时,会直接落在溜槽内,人工定期清理;其次,通过计划性维护或故障停机,定期清理叶片上的灰,保证风机的运行精度;再次,风机的进风口由水平进风口改为下进风口,虽然进风口阻力略有增加,但风机的进风口质量要大大提高。采取措施后,风机叶轮积灰引起的振动现象明显减少,有利于设备稳定运行。
  
  2)叶轮轴悬臂过长,轴承负荷过大。
  
  从叶轮540毫米的中心的风机轮止动中心的端部,具有相同的卡类型的风机不是H,所述叶轮轴悬臂过长,其中轴承负荷过大制成,从而使轴承的局部缺陷,或甚至破损。根据这种结构,我们轮机安装现场和叶轮壳体侧轴承座的位置被移动到100mm的方向,距离缩短叶轮与轴承壳体的叶轮一侧,从而使轴承的应力状态被大大提高。
  
    3)轴承选型过小
  
    对轴承进行校核,发现原设计型号为1622的双列向心球轴承额定负荷不足,使用寿命不超过3个月便损坏。我们根据轴承座的尺寸及减少资金投入方面考虑,将此处轴承改为3622的双列向心球面滚子轴承,3622轴承额定动负荷较大,虽然限转速比要求转速低一些,但从改造以后几年来看运行很正常,完全没必要担心该因素对轴承使寿命的影响。
  
    通过以上改造,轴承的使用寿命延长到1年以上,没备运行几年再也没有出现此类故障停机现象,同时我们另制作一套风机转子,定期更换转子,对换下的转子维修备用,有效地保证窑稳定可靠运行。
  
    2窑尾高温风机故障
  
  2.1风机参数和故障现象
  
  离心风机型号BB124。空气体积220000立方米/小时,压力7845Pa,350度的工作温度的温度,支承马达800千瓦,740r / min时,传输模式是F.
  
  初始生产,高温风机轴承发热常随后加强风机振动的自由端,轴承烧现象,生产线被迫全线关闭。更换风机轴承,为了确保稳定的操作之后,根据规则试验机2?4小时的风机。试机过程中风机存储稳定运行时,振动速度一般为5mm / s或更低,轴承温度稳定在400℃左右。但是,窑温度,进料的生产,运行一段时间的风机,所述自由端支承在发热的发作,和温度迅速上升,所以采取空气冷却,水进入轴承箱和其他冷却措施,仍然无法控制温度上升,我们不得不停止处理。
  
  2.2故障原因分析及处理
  
  通过对几个故障的处理和分析,发现轴承加热的原因主要是安装过程中操作不当,使自由端轴承能随着轴的膨胀而自动调整,使轴承的轴向载荷过大,不会造成轴承热损伤。
  
  此高温送风机正常工作温度350℃,因此在工作状态伸长轴是:△L = L·α·△吨
  
  L:风机轴在机壳中的长度为2500毫米。
  
  α:材料的线膨胀系数,该轴承材料为42 CrMo,属Cr钢,13×10×6。
  
    △t=t2-t1
  
  T2:风机轴工作温度℃
  
  T1:环境温度,冬季0,夏季35
  
  从上述计算可以看出,在从室温到正常工作状态和不同季节的延伸和安装过程中,风机在10.2和11.4mm之间游泳。然而,在修复壳体文件的过程中,由于维护人员不能理解这里的结构,因此当按压轴承的上盖时,它们被用于使用大的板手套力杆,并且它们中的两个将盖螺栓硬拧。这样,自由端轴承套太紧而不能自由地与轴的热膨胀一起移动,这破坏了自由端轴承的装配精度,并导致轴承在这里加热和燃烧。
  
  为了验证分析结论的正确性,进行了实验。试验是在一个空载轴承座上进行的。首先测量轴承内孔的尺寸,然后用扳手拧紧轴承盖螺栓,然后用力杆拧紧后测量两者的大小。
离心风机

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